關(guān)鍵詞:廢紙;脫墨;文化用紙 山東泰山造紙廠在原有麥草化學(xué)制漿的基礎(chǔ)上,合理利用了原有的廠房及設(shè)施,制定了以美廢#37廢紙和辦公廢紙為主的廢紙漿生產(chǎn)流程。用100%的漂白脫墨漿生產(chǎn)膠版印刷紙、書寫紙等?! ? 廢紙脫墨工藝流程 試生產(chǎn)時,按常規(guī)的流程組織生產(chǎn),流程如下: 辦公廢紙→高濃水力碎漿機→圓筒篩→高濃除渣器→復(fù)式纖維分離機→高濃壓力篩→浮選脫墨機(2臺)→一級三段除砂器→圓網(wǎng)濃縮機→斜螺旋擠漿機→螺旋擠漿機→熱分散機→浮選脫墨機(2臺)→圓網(wǎng)濃縮機→打漿 生產(chǎn)中存在以下問題: (1)#37美國廢紙,有書寫紙、彩色帳簿紙、證券紙、復(fù)印紙、白信封、商業(yè)表格、熱敏紙、涂布紙、支票紙、電話號簿等,油墨的種類繁多,成分復(fù)雜。并且各種膠料混雜其中,在水力碎漿機和以后的篩選凈化浮選中,這些物質(zhì)還不能徹底去除,特別是廢紙中的一些膠料,難與纖維分離,這些粘結(jié)物,易于糊網(wǎng)、粘毛布、粘缸,致使紙面有孔眼和斑點。 (2)兩列浮選機分離操作不方便,操作要求漿濃度0.8%~1.2%,漿料稀釋較困難?! 「鶕?jù)存在的問題,我們在生產(chǎn)中邊摸索邊改造,改造后的流程如下: 辦公廢紙→計量皮帶輸送機→蒸球→高濃水力碎漿機→圓筒篩→高濃除渣器→高濃壓力篩→輕重雜質(zhì)除砂器→圓網(wǎng)濃縮機→浮選脫墨機(4臺)→輕雜質(zhì)除砂器→圓網(wǎng)濃縮機→斜螺旋擠漿機→螺旋擠漿機→熱分散機→打漿 改造后流程的特點是利用了蒸球,收到了很好的效果。高濃水力碎漿機的加熱溫度在80~95℃,利用蒸球加熱蒸煮,可以把蒸煮溫度提高至120℃。一些膠料、聚乙烯泡沫塑料、蠟質(zhì)物等易于融化,從纖維上分離下來,當(dāng)溫度降低時,它們自身又會相聚縮合成團,有利于篩選凈化去除。 2 設(shè)備的選型及其技術(shù)參數(shù) 2.1 高濃水力碎漿機 型號ZGS4,2臺,工作濃度12%~16%,生產(chǎn)能力20~25t/d?! ?.2 圓筒篩 型號ZST1,進(jìn)漿濃度2%~4%,生產(chǎn)能力30~ 60t/d?! ?.3 復(fù)式纖維分離機 進(jìn)漿濃度<3%,生產(chǎn)能力40~70t/d。 2.4 高濃壓力篩 進(jìn)漿濃度1.5%~3.5%,生產(chǎn)能力25~60t/d?! ?.5 浮選脫墨機 型號ZFT-V,浮選濃度0.7%~1.3%,脫墨效率90%~95%。2臺串聯(lián),生產(chǎn)能力35t/d?! ?.6 斜螺旋濃縮機 數(shù)量2列,進(jìn)漿濃度3.0%~3.5%,出漿濃度10%~12%。 2.7 熱分散機 進(jìn)漿濃度>28%,處理溫度85~95℃,生產(chǎn)能力30~40t/d。 3 試生產(chǎn)中存在的問題及改進(jìn)措施 3.1 水力碎漿機 生產(chǎn)中碎解濃度只能達(dá)到5%~7%。增大濃度后,漿料難于碎解,油墨粒子脫除效果差;增加作用時間,效果也不理想。觀察發(fā)現(xiàn),漿料在槽體內(nèi)的翻轉(zhuǎn)極不均勻,碎漿40min后,槽體內(nèi)仍有大量不成漿的廢紙??梢钥闯鲛D(zhuǎn)子向下的作用力足夠,但漿料的翻轉(zhuǎn)力不足,定子刀及轉(zhuǎn)子的切割力不夠,經(jīng)過摸索,在保證設(shè)備動平衡的前提下,適當(dāng)?shù)丶哟罅孙w刀的長度和高度,改造后,達(dá)到了高濃脫墨高濃碎解的要求?! ?.2 壓力篩 我們選用的是0.7m2篩選面積的高濃壓力篩,篩板篩縫是0.35mm“T”型篩縫。由于篩板的制造精度不高,實際生產(chǎn)能力與設(shè)計生產(chǎn)能力有一定的差距,篩板有掛漿現(xiàn)象和堵塞現(xiàn)象,無論采用內(nèi)流和外流式,均達(dá)不到其設(shè)計生產(chǎn)能力,生產(chǎn)中改用了加工精度高的波紋篩,漿料在篩孔處產(chǎn)生微湍動,破壞纖維的絮結(jié)作用,收到了很好的效果?! ?.3 浮選脫墨機 我們采用的是φ2400mm×2900mm的抽氣式浮選脫墨機。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),浮選槽的液位不易控制,漿料的流速不穩(wěn)。文丘里管產(chǎn)生的空氣氣泡大小不均,上部液面不平,有翻花現(xiàn)象,造成吸墨斗的頻繁升降,致使油墨粒子吸附在纖維上,并造成了纖維的大量流失。為此,采取了以下措施:(1)設(shè)法讓浮選槽前的漿液位保持穩(wěn)定;(2)加設(shè)流量控制系統(tǒng);(3)在浮選槽內(nèi)增設(shè)緩沖裝置以減少進(jìn)漿進(jìn)氣閥門的頻繁開啟次數(shù);(4)改兩級浮選為一級浮選(4臺串聯(lián) ),控制浮選時間為5~6min。改進(jìn)后槽體內(nèi)漿流穩(wěn)定,氣泡大小合適,漿料液位穩(wěn)定,效果良好?! ?.4 中高濃脫水設(shè)備 我們選用的脫水設(shè)備為φ300mm螺旋擠漿機和雙列式斜螺旋脫水機。實際生產(chǎn)中,生產(chǎn)能力略顯不足,且螺旋擠漿機的出漿濃度有一定的波動。因此,要重點控制斜螺旋脫水機的進(jìn)料濃度應(yīng)不低于3%,或考慮選取3列的辦法。為達(dá)到螺旋擠漿機正常的生產(chǎn)能力,也可提高其轉(zhuǎn)速?! ?.5 熱分散機 熱分散的目的在于利用纖維之間的強力摩擦,細(xì)化油墨粒子,因此必須保證熱分散溫度大于95℃,且進(jìn)漿濃度不低于30%,對熱分散機的要求就是要保證進(jìn)料暢通,卸料靈活易控,并提高設(shè)備的自動化程度。 4 脫墨、漂白工藝條件 4.1 脫墨工藝 (1)燒堿用量視碎漿機內(nèi)的pH值而定,一般要求pH值10~11,用量1%左右。(2)硅酸鈉用量:1%~3%,(3)脫墨劑固含量40%,pH值9~11,用量0.1%~0.3%?! ?.2 漂白工藝 脫墨后的漿料白度一般在75%左右。如需要高白度的紙漿可以考慮漂白問題。藥品用量:NaOH 0.5%~1%,Na2SiO3 2%,H2O2 1.8%~2.0%。在熱分散機入口加入。漂白溫度90~95℃,漂白時間90min,漂白后白度可以達(dá)到83%~85%。 5 制漿廢水處理 5.1 廢紙脫墨生產(chǎn)線的廢水,COD含量在1000 mg/L。使用一般的生化物化法即可處理達(dá)標(biāo)。 5.2 對于脫墨廢水,我們通過壓榨機去除廢水中的細(xì)小纖維和油墨部分。廢水與篩選洗滌后的廢水混合處理?! ?.3 篩選、洗滌濃縮的廢水中含有高比表面積的固體小顆粒、輕雜質(zhì)、膠粘物、涂布顏料等。這些廢水和處理后的脫墨廢水經(jīng)過沉降池、氣浮池,并加入絮凝劑(PAM)處理后,收集到的懸浮顆粒被泵入污泥壓榨機濃縮,處理后的水可以直接排放。 5.4 處理的墨泥固含量不低于40%,摻入煤中燃燒處理?;曳挚梢匝诼?,不致于造成二次污染。
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