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3150mm紙機三段通汽系統(tǒng)的整改

2007/8/10 15:04:24 人評論

高王王士峰,江西紙業(yè)集團有限公司設(shè)備動力部高級工程師。 提 要:通過對國產(chǎn)的兩臺3150mm紙機三段通汽系統(tǒng)烘缸重新分段設(shè)計、烘缸排水裝置的改進和旋轉(zhuǎn)接頭的改進等整改措施,使紙機車速從原來的420m/min提高到560m/min,烘缸傳動負荷降低80%以上,節(jié)約蒸汽用量60%以上,經(jīng)濟效益顯著。關(guān)鍵詞:紙機干燥部;積水;電機負荷;分段布置;排水布置;旋轉(zhuǎn)接頭;提高車速我公司#8、#9紙機是新一代國產(chǎn)化3150mm紙機,設(shè)計車速600m/min,工作車速550m/min,生產(chǎn)49g/m2新聞紙,1995年投產(chǎn)。投產(chǎn)初期,經(jīng)常因烘缸積水、傳動超負荷、電機頻繁跳閘、紙頁烘不干而使兩臺紙機工作車速只能勉強維持在380~420m/min,故烘缸排水問題上升為制約紙機生產(chǎn)水平和工作車速的主要矛盾。針對這些問題,我們采取“邊生產(chǎn),邊探索,邊整改”的方法,有的放矢,使烘缸積水得到較好的解決?!? 改造前的狀況該紙機干燥部共由35個缸組成(其中引紙缸和冷缸不通蒸汽),分四組傳動,每組配9kW直流電機驅(qū)動,烘缸通汽方式為三段通汽,Ⅰ段#13~#34缸,共22個;Ⅱ段#6~#12缸,共7個;Ⅲ段#2~#5缸,共4個。烘缸冷凝水的排水裝置為旋轉(zhuǎn)虹吸器。為提高紙機干燥效率,在#8~#28烘缸之間還設(shè)有袋通風裝置。當三段通汽工作時,每段只有10~30kPa左右壓差;而每當開機或短暫停機后再起動時,烘缸傳動電流則成倍上升,以致于造成烘缸傳動電機經(jīng)常跳閘。我們通過測量烘缸表面溫度,發(fā)現(xiàn)三段缸溫度均低于正常溫度:Ⅰ段缸只有60~80℃,Ⅱ、Ⅲ段缸溫度有時反而高于Ⅰ段缸,這明顯不符合干燥工藝要求。這時操作者往往采取兩種方式來維持生產(chǎn):一種方法是降低車速抄造;另一種方法是通過短暫關(guān)閉主段進蒸汽后再進汽,或短暫停機后再啟動,有意識使得烘缸積水,以提高干燥效率。這兩種方法雖然有時能奏效,但紙機車速始終升不高,而且虹吸管旋轉(zhuǎn)接頭、金屬軟管特別易損壞。末段抽氣真空泵也因抽到大量未冷凝蒸汽而經(jīng)常出故障??傊稍锵到y(tǒng)運行很不理想,汽耗大?!? 整改思路與整改措施根據(jù)上述干燥部運行狀況,我們對照原設(shè)計方案進行了認真的分析,認為該系統(tǒng)存在以下問題:(1)烘缸分段設(shè)計不合理:原三段通汽烘缸比例為22∶7∶4,Ⅱ段7只烘缸顯然“消化”不了Ⅰ段22只烘缸排出的過量二次蒸汽。同理,Ⅲ段又“消化”不了Ⅱ段排出的閃蒸汽。Ⅲ段排出大量的閃蒸汽和不凝性氣體進入表面冷凝器和抽氣真空泵,又使這些設(shè)備不堪重負無法正常工作,故整個系統(tǒng)始終處在不平衡狀態(tài),每段壓差均低于烘缸排水所需50kPa左右,使得烘缸排水不暢,干燥效率低下等等一系列問題出現(xiàn)。(2)烘缸排水裝置結(jié)構(gòu)不合理:原虹吸器吸口幾何尺寸不合理,使冷凝水霧化能力差,缸內(nèi)冷凝水難以排出,也使得烘缸容易積水。(3)旋轉(zhuǎn)蒸汽頭存在質(zhì)量問題,蒸汽頭密封用碳精圈和盤根易磨損。蒸汽與冷凝水互通,進汽量減少,使烘缸熱效率降低。對上述問題我們分別進行了整改: 圖1 3150mm紙機三段通汽系統(tǒng)示意圖 圖2 改進后的旋轉(zhuǎn)接頭2.1 對烘缸分段的重新設(shè)計為了避免出現(xiàn)理論設(shè)計計算與實際生產(chǎn)運行發(fā)生矛盾,我們對有關(guān)工藝參數(shù)進行了多次測定和計算。主要工藝技術(shù)參數(shù)如下:(1)抄寬3200mm(以卷紙缸為準);(2)最大工作車速V=550m/min;(3)定量q=49g/m2;(4)最大抄造量G=5.17t/h;(5)進干部紙頁干度C1=42%;(6)出干部紙頁干度C2=92%;(7)每個烘缸干燥面積F約為10m2;(8)每千克成品紙蒸發(fā)水量W=(C2-C1)/C1=1.2kg水;(9)紙機蒸發(fā)水量Q=W×G=6204kg水/h;(10)干燥速率m:當缸面溫度tm1=100~110℃,m1=26~29kg/m2·h;tm2=80~90℃,m2=14~20kg水/m2·h;tm3=50~70℃,m3=4~10kg水/m2·h。在設(shè)計中,一方面我們考慮到系統(tǒng)在運行中,個別虹吸器可能會被冷凝水擊斷;旋轉(zhuǎn)接頭可能存在內(nèi)漏因素,這些因素會導(dǎo)致二次蒸汽量的大幅度上升,整個系統(tǒng)平衡點被破壞,使得每段壓差下降,烘缸排水不暢;另一方面根據(jù)干燥工藝方面要求:紙頁干度在50%以內(nèi)時,烘缸表面溫度不允許超過95℃,以免影響紙質(zhì)。綜合上述因素,我們認為原則上在確保干燥能力情況下,Ⅰ段(100~110℃)缸數(shù)量應(yīng)盡量減少,而適當增加Ⅱ段(80~95℃)缸數(shù)量。目的在于加大Ⅰ段、Ⅱ段之間壓差,有益烘缸排水,同時也符合干燥工藝要求。Ⅲ段(50~70℃)缸據(jù)干燥工藝要求數(shù)量不能太多,有4個左右即可。經(jīng)過多方案比較我們選用:Ⅰ段缸16個,Ⅱ段缸10個,Ⅲ段缸4個(如圖1),并通過干燥能力計算:Ⅰ總蒸發(fā)量+Ⅱ總蒸發(fā)量+Ⅲ總蒸發(fā)量≥Q紙頁所需總蒸發(fā)水量(即Q=6204kg水/h)每段總蒸發(fā)量:Q′=F·n·m(kg水/h)其中:n—烘缸數(shù)量其中:F—每個缸干燥面積,m2其中:m—平均干燥速率,kg水/m2·h因此:Q=Q′Ⅰ+Q′Ⅱ+Q′Ⅲ=F(nI·m1+n2· m2+n3·m3)=10(16×27+10×17+4×7)=6300>6204kg/h。說明這個方案干燥能力足夠,這個方案與原方案比較:Ⅰ段缸減少6個,Ⅱ段缸增加3個,Ⅲ段缸數(shù)不變。考慮到Ⅱ段缸數(shù)量增加可能會引起Ⅲ段“消化不良”,因此把Ⅱ段一部分閃擊蒸汽用于袋通風加熱器,另一部分閃擊蒸汽進入Ⅲ段,這樣做既可節(jié)約大量生蒸汽(原袋通風加熱器用生蒸汽加熱),又可增大Ⅱ、Ⅲ段壓差。2.2 烘缸排水裝置改進設(shè)計對旋轉(zhuǎn)虹吸排水裝置而言:排水所需的壓差不僅要克服冷凝水重力,還要克服虹吸管旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,其計算方程為:P=r(R+V2/2g)+P′+P″P—烘缸排水所需壓差;r—冷凝水和蒸汽混合物的密度;R—烘缸半徑;V—虹吸管旋轉(zhuǎn)線速度等于烘缸線速度;g—重力加速度;P′—虹吸管道摩擦阻力;P″— 填料函泄漏壓力。從這個方程我們可看出:(1)排水所需壓差P,隨著車速V上升而以較大幅度上升,所以車速越高,排水所需壓差值越大,烘缸排水難度加大。(2)排水所需壓差P還與冷凝水和蒸汽混合物密度有關(guān):密度小,則P也下降。而密度大小又取決于噴吹蒸汽的百分率。如果噴吹蒸汽的流量太低,則離心力較高,所需壓差P也較高,烘缸排水可能不暢。據(jù)一些國外專家和有關(guān)資料介紹:高速紙機噴吹蒸汽量為凝結(jié)水量的20%左右。(3)P″和P′:P″阻力值與安裝旋轉(zhuǎn)接頭填料密封質(zhì)量及密封材料的質(zhì)量有關(guān)。如果能使接頭不存在內(nèi)漏,這項P″可以忽略不計。P′是指蒸汽和凝結(jié)水汽液二相流產(chǎn)生的管道阻力,其阻力值遠遠大于單相流體。P′值與噴吹蒸汽量有密切關(guān)系,如果噴吹量大,P′值會成倍上升,P′阻力大將導(dǎo)致虹吸管失去排水能力。根據(jù)相關(guān)的理論計算,當噴吹蒸汽量約為10%~20%時,管道摩擦阻力壓降坡度為:2000~4500(N/m2)/m,P′值大約為8~20kPa(設(shè)虹吸管長為4m時);但噴吹蒸汽量為40%時,其管道摩擦阻力壓降坡度高達18000(N/m2)/m,P′值約為72kPa。由此可見,P′阻力值是影響烘缸排水的重要因素之一。在實際生產(chǎn)中,一旦出現(xiàn)斷紙,烘缸冷凝負荷大幅降低,如果虹吸器吸口間隙過大,噴吹蒸汽量會因此大幅度上升。此時由于P′阻力過大,虹吸器可能失去排水能力,最終將導(dǎo)致烘缸凝結(jié)水泛濫。因而,在虹吸器設(shè)計中,既要考慮到有一定比例的蒸汽作為凝結(jié)水的載體通過虹吸器以提高排水能力,但又要控制好比例,蒸汽量不能太大,否則,烘缸將失去排水能力。因此,特別要注意吸口部位設(shè)計。我們的設(shè)計思路是:把吸水頭的形狀設(shè)計成喇叭狀,使吸口表面積大于水平管截面積3.5倍左右,吸口與缸內(nèi)表面間隙控制在2.2mm以內(nèi),吸口部流體通過量要略小于水平管的通過量,以增強吸口部冷凝水霧化能力,降低混合物密度,從而達到提高排水能力的目的。按照上述方法,并通過多次試驗和完善,我們自己研制的虹吸器排水能力比原配套(仿制約翰遜產(chǎn)品)虹吸器有較大幅度提高。2.3 旋轉(zhuǎn)接頭的改進紙機原裝接頭是山東滕州一廠家產(chǎn)品。由于該產(chǎn)品密封環(huán)的材料選用和前后球管的設(shè)計均存在問題,使用壽命很短(一般只有7~10d),特別是填料密封容易損壞,產(chǎn)生內(nèi)漏,蒸汽與冷凝水互通,使烘缸熱效率降低。針對這些問題,我們采取了以下改進措施:(1)優(yōu)化F4密封環(huán)的配方,增加填充材料含量和其他種類材料:如青銅粉比例增加40%,還增添自潤滑和減磨材料石墨3%,二硫化鉬5%,使密封環(huán)耐磨性有了大幅提高。(2)改進球管連節(jié)方式,增強前后球管銷鍵抗扭剪強度,避免銷鍵被剪切后填料密封也同時被損壞,產(chǎn)生內(nèi)漏的現(xiàn)象。(3)密封填料由盤根改為F4密封環(huán),增強密封可靠性,旋轉(zhuǎn)接頭經(jīng)過改進,使用壽命延長至半年以上。改進后的旋轉(zhuǎn)接頭如圖2。 3 整改后的效果3.1 干燥工藝曲線趨于合理:(1)系統(tǒng)確保了濕端烘缸(Ⅲ段缸)在很低的壓力下操作(烘缸表面溫度50~70℃),從而徹底排除濕端紙頁的粘缸、掉毛、頻繁地斷紙等問題出現(xiàn);(2)由于增加Ⅱ段烘缸數(shù)量,烘缸表面溫度不太高,因而避免了紙頁干燥初期強干燥帶來紙頁疏松等紙病。3.2 車速大幅度提升,從原來420m/min左右提高至560m/min左右。由于漿供應(yīng)跟不上,目前車速只能穩(wěn)定在540m/min左右,但從干燥能力來看,車速還有一定的上升空間。3.3 烘缸傳動負荷大幅度下降。每組傳動電流從原來的160~240A(易跳閘)降至現(xiàn)在50~110A,節(jié)約電能達80%以上(指烘缸傳動電能)。3.4 蒸汽消耗量大幅度下降。根據(jù)蒸汽流量計顯示,每噸紙的汽耗從原來的2.8t,降至目前1.8t左右,節(jié)約蒸汽用量60%以上。3.5 三段通汽系統(tǒng)運行工作壓力比原來低,目前Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段烘缸進汽壓力分別為150kPa、80kPa、20kPa,每段壓差在60kPa左右,烘缸排水順暢。而且,旋轉(zhuǎn)接頭、金屬軟管、抽氣真空泵等設(shè)備使用壽命得到明顯延長。3.6 暖缸時間短,紙機在長時間停機后,只要在開機前,烘缸通入適量蒸汽(約70kPa壓力)并低速運行20~30min后,便可投入高速運行。

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