我廠1992年引進一臺德國海德堡102F五色膠印機。該機的性能先進,質(zhì)量尚好,但在使用中亦存在一些問題,影響到設備的安全和印刷質(zhì)量,其中最突出的是影響設備安全的保險杠問題。本人從事該機的安裝和使用技術工作,現(xiàn)就發(fā)生問題的原因和改進的經(jīng)驗,談談個人的看法,以供同行參考。 1994年柳州一家兄弟廠同時引進的五色膠印機,其中一組保險杠在設備運轉(zhuǎn)中脫落壓入滾筒間,造成壓力滾筒出現(xiàn)壓痕,精度嚴重下降不能使用,而修復需要巨款和時間,因此只能使用其中四組?! ?995年,我廠的機器亦發(fā)生類似的事故,保險杠脫落在壓力滾筒與遞紙滾筒之間,盡管及時停機,但保險杠仍壓入2/3,在筒體右邊留下10mm×3mm×1.5mm的凹痕,壓力滾筒叼牙桿變形,牙座7只出現(xiàn)不同程度的裂縫,叼牙5只損壞。我們費了很大的勁才取出了報廢的保險杠。檢查各滾筒精度,基本未受影響。在修復明顯損壞的配件后,繼續(xù)使用,逐漸發(fā)現(xiàn)套印不準或不穩(wěn)定現(xiàn)象。經(jīng)專家會診,發(fā)現(xiàn)是交接角度受影響而產(chǎn)生了變化?! 〗?jīng)分析,造成事故的原因是,保險扛兩端鎮(zhèn)入的內(nèi)螺紋塑料套由于老化斷裂,致使杠體失去支撐而脫落,壓入滾筒間,造成筒體壓痕和精度降低。杠體是φ18mm×1080mm的銅質(zhì)管子,雙層壁厚合在一起為4mm,經(jīng)擠壓變成2.8mm,可見滾筒承受的壓力負荷極大。同時造成壓痕和精度損傷的還有杠兩端的頂頭,頂頭為M10六角螺桿,是一個硬鋼件。根據(jù)壓印滾筒表面的傷痕分析,頂頭是造成筒體10mm×3mm×l.5mm的凹痕和牙座、叼牙軸、叼牙損壞,以及滾筒交接角度變化的根本原因。 處理方法:因滾筒的凹痕不算太大,采用補乎的方法處理。具體做法是:先用汽油清洗要補平的地方,再用丙酮擦干凈,然后用較硬質(zhì)鑄鐵扮堆在凹處,需高出筒面0.4mm左右,擠上502膠水,2min即干結,30min后用細紋銼刀銼平,再用400號水沙紙打光即可。如果壓痕較大而深時,用上??颠_化工廠的A、B組分“萬達”高性能結構膠,按A、B組分11調(diào)好后,立即加入適量(約55%)的鐵粉調(diào)勻填入已清洗的凹處。10min即干,60min后銼平、打光即可。應注意的是膠的比例要準確,以免過硬或過軟?! ”kU杠的改進方法:針對保險杠易發(fā)生的問題.我們對保險杠作了改進。首先將杠體原φ18mm×n2mm×1080mm的鋼質(zhì)管改為φ18mm×0.8mm×l080mm的紫銅管,使其重量與原鋼質(zhì)管相近。在壓力滾筒與遞紙滾筒的邊端,將紫銅管壓扁成厚度為0.6mm的板狀,滾筒均無傷損。將杠體兩端的塑料內(nèi)螺紋套改為黃銅(H62),緊配入杠體內(nèi)。兩端的螺絲頂頭改為紫銅頭,在滾筒邊端壓成厚度為1.2mm的板狀,滾筒均無損傷。經(jīng)過改進的保險杠裝入設備中,使用一年半以來未發(fā)生故障?! ∮械膹S采用此法亦取得良好效果,現(xiàn)提醒尚未采取措施的兄弟廠,以防后患。
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