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薄膜印刷中多電機速度同步控制系統(tǒng)

2008/10/1 12:18:18 人評論

在傳統(tǒng)的傳動系統(tǒng)中,要保證多個執(zhí)行元件間速度的一定關系,其中包括保證其間的速度同步或具有一定的速比,常采用機械傳動剛性聯(lián)接裝置來實現(xiàn)。但有時若多個執(zhí)行元件間的機械傳動裝置較大,執(zhí)行元件間的距離較遠時,就只得考慮采用獨立控制的非剛性聯(lián)接傳動方法。下面以兩個例子分別介紹利用PLC和變頻器實現(xiàn)兩個電機間速度同步和保持速度間一定速比的控制方法。

  薄膜吹塑及印刷機組的主要功能是,利用擠出吹塑的方法進行塑料薄膜的加工,然后經過凹版印刷機實現(xiàn)對薄膜的印刷,印刷工藝根據(jù)要求不同可以采用單面單色、單面多色、雙面單色或雙面多色等方法。在整個機組中,有多個電機的速度需要進行控制,如擠出主驅動電機、薄膜拉伸牽引電機、印刷電機以及成品卷繞電機等。電機間的速度有一定的關系,如:擠出主電機的速度由生產量要求確定,但該速度確定之后,根據(jù)薄膜厚度,相應的牽引速度也就確定,因此擠出速度和牽引速度之間有一確定的關系;同時,多組印刷膠轆必須保證同步,印刷電機和牽引電機速度也必須保持同步,否則,將影響薄膜的質量、印刷效果以及生產的連續(xù)性;卷繞電機的速度受印刷速度的限制,作相應變化,以保證經過印刷的薄膜能以恒定的張力進行卷繞。

  在上述機組的傳動系統(tǒng)中,多組印刷膠轆的同步驅動可利用剛性的機械軸聯(lián)接,整個印刷膠轆的驅動由一臺電機驅動,這樣就保證了它們之間的同步。印刷電機的速度必須保證與牽引電機的速度同步,否則,在此兩道工藝之間薄膜會出現(xiàn)過緊或過松的現(xiàn)象,影響印刷質量和生產的連續(xù)性。但是印刷生置與牽引裝置相距甚遠,無法采用機械剛性聯(lián)接的方法。為實現(xiàn)牽引與印刷間的同步控制,牽引電機和印刷電機各采用變頻器進行調速,再用PLC對兩臺變頻器直接控制。

牽引電機和印刷電機采用變頻調速,其控制框圖如圖1所示。在這個閉環(huán)控制中,以牽引轆的速度為目標,由印刷電機變頻器調節(jié)印刷轆速度來跟蹤牽引轆的速度。利用旋轉編碼器1和旋轉編碼器2分別采集上述兩個電機的脈沖信號(編碼器位置參見圖3),并送到PLC的高速計數(shù)口或接在CPU的IR00000~IR00003。以這兩個速度信號數(shù)據(jù)為輸入量,進行比例積分(PI)控制算法,運算結果作為輸出信號送PLC的模擬量模塊,以控制印刷電機的變頻器。這樣,就可以保證印刷速度跟蹤牽引速度的變化而發(fā)生變化,使兩個速度保持同步。

采用PI控制算法進行速度調節(jié),程序設計框圖見圖2。圖中取自編碼器采集的脈沖信號,轉換成電機的速度數(shù)據(jù),經上下限處理后,存儲于某個DM區(qū)中,以作為運算中的y值。計算后的p值,送到模擬量輸出通道,經過上下限標定后,換算成變頻器能接受的電流或電壓信號,以控制印刷電機的變頻器。

為確保薄膜在牽引和印刷兩道工序間保持恒定的張力,在這兩個裝置之間增加一組浮動轆調節(jié)裝置,其結構如圖3所示。

  上面的浮動轆調節(jié)裝置,也用于減少因電源系統(tǒng)波動等因素引起的外來干擾。但波動引起的速度差別,經過一段時間后,會使兩個浮動轆位置升得太高或降得太低。因此在設計PI控制算法時,考慮了這些干擾因素的影響,利用積分環(huán)節(jié)I來調節(jié)累積誤差,使得牽引轆和印刷轆能進行同步控制,并且同步精度較高,從而確保這個控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
一、利用PLC和變頻器實現(xiàn)穩(wěn)定速比的控制

  在聚丙烯(PP)紡絲設備中,經過預拉伸的纖維需要進行熱拉伸。熱拉伸在兩個經過加熱的轆筒與預拉伸轆之間進行,各轆筒由電機分別驅動。原有的電機調速是采用直流電機驅動,由電位器調節(jié)的。在生產中經常出現(xiàn)速度波動現(xiàn)象,速比不能穩(wěn)定,加工過程易出現(xiàn)“纏轆”現(xiàn)象,成品纖維出現(xiàn)“毛絲”和“硬頭絲”,影響化纖成品的質量。在紡絲時,預拉伸轆的速度受PP原料、分子線形取向等工藝要求的變化,應能方便地進行調節(jié)。確定了拉伸比后,熱拉伸轆的速度要快速地進行眼蹤和變化。采用可編程控制器(PLC)和變頻器進行控制,能較好地穩(wěn)定兩個熱拉伸轆與預拉伸轆之間的速比。

  圖4是PP紡絲機中熱拉伸的結構原理圖。預拉伸棍和兩個熱拉伸轆由3臺電機分別驅動,熱拉伸兩轆速度相同,化纖無拉伸,起穩(wěn)定纖維性能作用;熱拉伸輯與預拉伸輾間具有一定的速比,某一個速度發(fā)生變化時,另一個也需要根據(jù)速比同時進行相應的變化。由旋轉編碼器采集的脈沖信號,送PLC的高速計數(shù)口或接CPU的IR00000~IR00003,轉換成速度數(shù)據(jù)后,作為比例積分(PI)控制算法的輸入?yún)?shù)。運算結果作為輸出參數(shù),經PLC的模擬量輸出模塊標定后,以電流或電壓形成控制各電機的調速變頻器??刂扑惴ㄖ校A拉伸轆速度數(shù)據(jù)V1乘上某個速比u后(速比可調),作為目標值,使熱拉伸輯的速度數(shù)據(jù)V2跟蹤(V1·u)的變化。

二、結束語
隨著變頻器技術的成熟和使用范圍的擴大,可利用可編程控制器(PLC)對其進行控制,從而適應傳動系統(tǒng)中對速度控制靈活性、準確性和可靠性等的不同要求。上述兩個例子均是實際生產中應用PLC和變頻器進行速度控制的實例,均較好地達到預期的同步或給定速比控制要求。

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